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隨著(zhù)我國機械化技術(shù)水平的不斷提高,球磨機也向大型化的趨勢發(fā)展,但球磨機大型化后,再加上球磨機設備結構及工藝配置等因素的影響,導致選礦廠(chǎng)的生產(chǎn)成本提高,磨礦效率下降,下面紅星機器分析球磨機磨礦效率降低的原因,并提出了一些解決措施。
(1)中心給礦器缺陷的影響
球磨機設計的給礦方式是中心給礦,球磨機中心給礦意味著(zhù)給礦器固定不動(dòng),而球磨機給礦端是旋轉的,二者是通過(guò)密封膠墊相接觸,密封膠墊起到防止球磨機內礦漿倒流的作用。球磨機腔體內礦漿多時(shí),礦漿必然會(huì )對球磨機給礦端下部的密封膠墊進(jìn)行沖刷,加劇密封膠墊的磨損,密封性降低,礦漿就會(huì )從磨損的縫隙間倒流出球磨機給礦端。生產(chǎn)當中,為避免礦漿倒流,不得不降低球磨機處理量,從而降低球磨機內部礦漿液面,減輕礦漿倒流現象。另外,球磨機充填率難以提高,意味著(zhù)參與磨礦的磨礦介質(zhì)數量的不足,進(jìn)入球磨機內的礦石得不到充分磨礦,返砂量增多,限制了球磨機利用系數的提高,噸電耗和球耗必然相應升高。
(2)球磨機排礦缺陷的影響
球磨機排礦中心孔有效直徑是1180mm,與有效直徑比為1:3.18。相對尺寸不足,影響球磨機內礦漿快速排出,當球磨機長(cháng)度與直徑比從1.2:1增加到1.37:1時(shí),作業(yè)效率會(huì )降低,磨機內儲存礦漿量大,影響利用系數的提高,為加快排出必然降低磨礦濃度,改善礦漿的流動(dòng)性,礦漿流速太快也將干擾鋼球的磨礦作用,影響礦漿與磨礦介質(zhì)的接觸時(shí)間,同時(shí)增大了磨礦介質(zhì)捕捉礦石顆粒的難度,增大了“球磨球、球碰球”的幾率,不利于磨礦效率,增大了球耗。
球磨機作一段磨礦使用,多與分級設備構成閉路流程,所配置的分級設備常以螺旋分級機和旋流器為主。配置旋流器,在無(wú)自然高差的情況下,都需要渣漿泵將球磨機的排礦揚送給旋流器,特別是旋流器與一段磨機形成閉路磨礦流程,旋流器沉砂需要返回一段磨機,更需要配置渣漿泵,渣漿泵的電機功率是螺旋分級機電機功率的好幾倍。球磨機直徑、長(cháng)度尺寸大,目前無(wú)與它相配的大型螺旋分級機,基本都與旋流器配置構成磨礦分級工序。球磨機排礦采用旋流器分級,渣漿泵的電機功率就高達400kwh,噸原礦處理量功率比大于1.21kwh,這是球磨機分級電耗高的原因之一。
針對球磨機投入生產(chǎn)運行初期,其小時(shí)處理原礦量只有270t,利用系數較低的狀況,采取了一系列提高處理量的措施:
1、改進(jìn)了中心給礦器的密封裝置,延長(cháng)了密封膠墊的磨損周期和更換周期,避免了礦漿容易倒流出給礦端的現象。實(shí)現了可適當增加給礦量,增大磨礦濃度的目的。
2、提高了排礦端空心襯套反螺旋高度,同時(shí)加裝了擋球篦。將球磨機充填率提高到接近42%,彌補球量不足,礦石難碎的問(wèn)題。
3、對球磨機排礦端絞籠參數做了修改,解決了礦漿外溢的問(wèn)題,并通過(guò)實(shí)驗完善了旋流器的參數,提高了分級效率,降低進(jìn)入球磨機內的返砂量。
4、采用規格較小的球磨機。由于球磨機大型化后,轉速低,不能實(shí)現快速碎礦,影響了磨礦效率,加大了驅動(dòng)功率,導致機械耗能比例的加大,因此考慮到成本因素,選礦廠(chǎng)在選取球磨機時(shí)要選取規格較小,耗電較低的設備。
球磨機作為選礦廠(chǎng)中不可缺少的磨礦設備,其磨礦效率對選礦廠(chǎng)的生產(chǎn)成本的降低及生產(chǎn)效率的提高具有重要的影響,因此,選礦廠(chǎng)要采取合理的措施提高球磨機的磨礦效率,同時(shí)選礦廠(chǎng)在選購球磨機時(shí),不僅要考慮價(jià)格的因素,同時(shí)也要考慮球磨機的結構、性能等多種因素。